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服装车间的“微改进”

来源:未知 作者:admin发布日期:2016-12-14 08:01

导读:近日,公司服装车间对本车间员工在日常生产工作中的“微改进”进行了梳理,发现这些改进看起来似乎微不足道,但带来的效率提升集合起来,却是非常可观的一个数目。

    近日,公司服装车间对本车间员工在日常生产工作中的“微改进”进行了梳理,发现这些改进看起来似乎微不足道,但带来的效率提升集合起来,却是非常可观的一个数目。我们一起去看看这个车间生产员工完成的“微改进”,都由哪些亮点——
    一,用电锥代替点位笔点位。某工装裤货单口袋多,需要点位工序也很多。班组生产时,要增加点位人员才能不影响流水作业。通过该货单生产员工在产前会的“脑风暴”,想出用电锥在裁床点位,取消缝制小片点位工序,节省了袋盖、袋贴的点位工序。原来点位人员每片需用时3秒,现在在裁床用电锥每100层用时13秒,效率提高了20倍。这一小改进,也为后续类似货单提供了样板。
    二,利用铁皮自制腰面拉筒。腰面需要小烫烫一遍止口,划2条线,每件用时41秒;单针压线用手捏着划位压线,每件用时37秒。生产员工利用铁皮和模板余料成功进行拉筒设计,使用后省略1条点位工序,效率提高了2倍,而且节约了生产成本。
    三,利用铁皮自制烫腰撸子。缝制六班员工在生产外销工装裤时,利用铁皮自制了整烫腰面的撸子:腰面夹上撸子后,单手捏住撸子,熨斗按撸子的痕迹进行整烫,整烫效率提升30%,同时减少了硬面料对手部的摩擦,目前已广泛应用于裤子烫腰工序的生产。
    四,更改拉腰车车位,代替单针操作。缝制工段生产的荧光衣,反光条每件单耗8米,她们将原本用单针操作的双线荧光条,改为用拉腰车压双线一次性成功。荧光衣荧光条使用针位后,节省了1个车工,操作用时也由原来的单针24秒一片,减少到7秒一片,生产效率提高70.8%。
    五,扫粉画位。缝制三班生产的M010等两款工装裤,贴袋、魔术贴等点位工序较多而且位置集中。缝制三班员工根据点位特点,使用点位板结合面料和粉料进行涂抹,点位用时由原来的32秒减少到10秒,生产效率提高68.7%。
    六,自制花样机定位模板,取消点位。缝制二班生产的ATL款工装裤,产品需要订魔术贴的部位较多;魔术贴位置需要人工点位,点位工序人员紧张,花样机工序半成品流水受到影响。缝制二班员工通过实验,在设备上根据点位位置加贴模板固定裁片,直接订魔术贴,省略了点位工序,解决了点位半成品积压的问题。
 
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