公司新闻

新闻资讯 News

“小动作”带来的大改进

来源:未知 作者:news发布日期:2019-05-03 08:37

导读:日前,公司公布的七个小改小革推广项目,吸引了众多员工关注的目光。这些看似不起眼儿的“小动作”,带来的成效却不可小觑。

       日前,公司公布的七个小改小革推广项目,吸引了众多员工关注的目光。这些看似不起眼儿的“小动作”,带来的成效却不可小觑。
       在面一车间,机电设备技术人员对打底机落布传动装置进行了改造,通过安装减速机底座,使维修人员在对落布胶辊拆卸维修时,不必再将减速机一同拆下,既方便了维修,又降低了设备故障率。经过审核验证,这项改造每月减少折子降等和挖潜增效效果显著。面一车间另一项小改小革项目——扒轴承座专用电动拉码,则改变了以前丝光机、退浆机、水洗机轧车检修拆轴承座,需维修人员用大锤将其敲下的做法;他们制作出一个专门用于扒轴承座的专用电动拉码,由1名工人控制电机的正反转即可。按照每月平均修轧车8台、轴承16个计算,节约时间8小时。面一车间对水洗机、丝光机水洗箱腰轴安装位置改造,专业人员经过反复研究,制作出一个腰轴导布辊底座,有效解决了产品褶皱问题。还是在面一车间,对2号退浆机自动抬起的改造也达到了预期效果。改造前,该机台每次开车都需要手动将轧车胶辊抬起。当技术人员串接一个电控换向阀后,实现了设备功能的自动化。将轧车手动抬起改为自动抬起,解决了因忘记抬起轧车造成胶辊变形的问题,延长了胶辊的使用寿命。
       在面三车间,打底机循环风机电机吊装支架的出现,有效解决了打底机633烘室循环风机传动电机损坏更换时,根据上方管道分布情况临时搭起支架,有时会发生侧滑的问题,更换循环风机电机的时间缩短了1-1.5小时,安全性更好,效率显著提高。面三车间针对预缩机停车后手动关闭蒸汽阀门,当忘记关闭时,容易造成橡毯表面被烫伤的情况。专业人员在橡毯进汽管道增加气动切断阀之后,就做到了停车立即切断蒸汽的愿望。这项改进,使橡毯每月减少研磨1次,橡毯使用寿命延长了三个月。
       花一车间印花机烘室穿布,改进前的做法是:穿布之前需要把烘室的全部打开降温,然后机组人员进入烘室穿布,连同开门降温前后至少需要半个小时,且偶有烫伤员工的事故发生。当他们改成利用滑轮传送原理,传送引带穿布之后,这项工作变得简单起来,穿布一次仅需5分钟,生产安全更有保障,而且节能高效。
       在公司,全员参与小改小革已成为一种习惯,95%以上的CQI项目都是由以生产一线操作员工为主导完成的。这些改进聚合起来的能量,成为推动企业技术进步的一种动力。
(责任编辑:news)