服装车间:“我与效益提升”挖潜力
来源:未知 作者:news发布日期:2021-07-22 15:39
导读:前不久,服装对公司开展的“我与效益提升”工作在本车间的新近推进情况进行了梳理,得到的一个总体启示是:基层岗位对具体项目和改进内容的深化,来自从细处入手。
前不久,服装对公司开展的“我与效益提升”工作在本车间的新近推进情况进行了梳理,得到的一个总体启示是:基层岗位对具体项目和改进内容的深化,来自从细处入手,找到突破点,作用于效率、质量和效益。
在服装车间实施的包条放合一体机项目中,裁床使用包条放合一体机后折合包条1050米,按原来人工折合面料每小时280米对应,节约约2人、3.75个工时的人工成本。在减少外发面料损耗方面,该车间7月份第一周实际发放53278.89米,较之前减少外发损耗395.11米,节约成本近4000元。在缝制降低货单秒时方面,本周缝制理论总计划数为7577件,实际完成8187件,较理论计划增加610件,秒时减少8.05%,这项改进带来的收益突破了3000元,他们的计划目标是向15%冲刺。在减少裁床覆膜和打孔纸板头用量上,服装车间七月第一周自动裁床合计裁剪176版,节约覆膜8.8米、打孔纸17.6米。此外,外销货单上衣领使用模板后,效率提升带来用工节约,以本月前八天生产计算,一共节约240个工时。车间外围和业务人员利用中午时间,帮助后整工段生产,穿卡9001款25640件。
服装车间主任晁金光谈到,车间在推进“我与效益提升”工作中,坚持持之以恒,不断发动一线员工立足本职岗位提出合理化建议,实现“挖潜于细处”。通过在细节上下功夫,使“我与效益提升”成为广大员工的一种习惯。
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